九江石化炼油装置低温热改造项目投运

   2008-09-12

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    '大系统'集零为整合理调配,低温热优化利用节能降耗。经过近1年的施工建设,9月3日,九江石化重点节能改造项目、炼油装置低温热系统节能改造工程投入运行。投用后,炼油综合能耗按设计要求将降低6.58千克标油/吨原油,并可取得较好的经济效益。
    这项总投资2570.25万元的节能改造项目,于去年10月开始施工建设,按照'温度对口、梯级利用'的原则,在炼油装置中建立起一大一小两个系统。大系统由原有的两套独立运行的低温热水系统合并而成,经过四次混合后进入储水罐,经泵送入热源装置取热;小系统则是焦化供原油罐区的低温热系统。
    据介绍,改造前,九江石化低温热已用于气分装置、生水换热、生活水换热和冬季采暖,但原有低温热网络存在热阱不足,热量过剩;热源利用有限;低温热系统温位低,水量大,难以有效利用;热阱季节性较强使网络的综合调控较为困难等问题。为降低能耗,提高综合效益,公司着力挖掘节能潜力,针对炼油装置大量低温热能质低、位置分散的现状,经过多方论证,确定了'大系统'方案,即采用常减压、催化、加氢、溶剂脱沥青、延迟焦化、污水汽提装置的各低温热源,供给气分装置、溴化锂制冷、蜡油罐区、原油罐区、除盐水、生活热水、采暖、生水等各热阱,有效地解决了低温热优化匹配的问题。
    8月27日8时,随着二气分装置切断进料停工,低温热系统投运工作按照网络计划有序推进,换热器拆装及工艺管线配管、热媒水新老管线碰头等工作相继展开。8月31日8时,新系统与原二套热水站切换,建立二催、二气分新循环流程,稳定后其它装置陆续投运。9月3日8时,二气分装置开工恢复生产。
    炼油装置低温热改造项目的投运,为九江石化完成今年总部下达的71千克标油/吨原油的能耗指标,进而在'十一五'末实现69千克标油/吨原油的能耗目标,奠定了基础。

 


 
 
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