安庆石化腈纶部:一体化护航装置生产

   2017-08-24 中国石化新闻网何文生 凌小兵

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核心提示:你发现没有,最近几个月蒸发线的效间泵一台都没有坏过? 对对!你这么一说还真是,难怪现在蒸发线停车水洗
    “你发现没有,最近几个月蒸发线的效间泵一台都没有坏过?” “对对!你这么一说还真是,难怪现在蒸发线停车水洗一月才一次,比以前少了。” 近几个月,安庆石化腈纶部回收蒸发线运行周期明显拉长了,回收装置操作人员切身感受到该部打破部门“玻璃墙”后带来的变化。       近年来,腈纶部紧紧抓住“装置平稳生产就是效益”的主线不放,梳理出影响装置长周期运行的痛点,落实好主体责任。一方面内部实行精细化管理和责任认定层级考核,一方面打破部门“玻璃墙”,完善与电仪部、盈创检修的问题清单制度,实施多级联动、常态化巡检、维修质量的监控,确保机电设备、仪表阀门的完好状态,共同为装置长周期生产创造条件。       过去,由于部门间行动一致性不够,隐患故障多是操作工联系机电仪处理,有操作工反映,夜晚联系渠道不畅的情况时有发生。为了使装置高效运转,该部首先制定一个标准,向标准看齐。然后,采取以问题为导向,层层落实责任,切实做到考核不留情面,是谁的责任就落实到谁的头上,尤其重视追究管理的责任。这样,既鞭策管理人员履职到位,又让受到处罚的职工服气,反过来提高一线职工的工作积极性。       在捋顺各方责任的基础上,该部与机电仪共同完善问题清单制度。从“机电仪操管”的现场巡检,到技术人员之间每月召开电仪排障交流会,再到部“七位一体”会上的问题清单,流程清晰明了,从制度上保障故障苗头及时发现,为统筹处理或是备件的采购留得时间,一旦遇到棘手的问题随时配合,大家一起探讨、跟踪解决。       拿回收蒸发线来说,按照生产特点其最佳工况是一个月单线水洗一次,水洗时顺便消缺各类隐患,避免生产因故障停车。做到一月一水洗,该部要求各方平常加强巡检和信息收集,能解决的隐患尽快解决,做不到的将问题统计,做好预案,水洗时一并解决。水洗时,除各路人马按照预案进场消缺外,增加了一项赢创检修对单泵运行的泵逐台检查维护的内容,保障机泵以最佳状态投入下一周期的运行。       针对蒸发五效液位失真现象的顽疾,以前采取停车更换液位计或是水洗五效的办法只能暂时解决,过段时间还会情景再现。为此该部联合仪表成立工作小组,他们通过查液位的历史趋势、液位的标定、返厂检测液位计,缩小液位控制范围、五效投自动等办法找到了症结,抑制住五效液位的失真,下一步计划技改。 收获不止于此,在原来蒸发前四效液位自动控制的基础上,五效的成功投用,标志着蒸发线全线实现自动控制。       目前,腈纶部通过打破部门“玻璃墙”一体化护航装置生产,在过程中总结好的做法形成制度化、常态化,取得阶段性成果,回收装置蒸发线基本实现一月只水洗一次的目标,其他装置运行质量也有效提高。  

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